中國石化新聞網2月3日訊(楊文)2009年,金陵石化烷基苯廠克服困難,狠抓安全、突出環保、精心操作、認真巡檢,全年共處理篩料770163噸,生產烷基苯125995噸,生產輕蠟130779噸,能耗比2008年有較大幅度下降。其中,篩料處理量和烷基苯產量再創歷史新高,各項能耗指標也創下歷史新低。
在生產操作上,烷基苯廠針對08年裝置進行的加氫-分子篩、脫氫-烷基化節能流程改造,加強了對工藝參數的調優,充分挖掘裝置流程優化后的生產潛力,不斷摸索生產裝置在較限操作下的生產方案。崗位人員克服因脫硫人員外出培訓,班組人員減少而工作量不減的不利因素,全年及時發現如C-561入口管線砂眼、南煉氫氣安全閥內漏、F-101B天然氣線砂眼等大小安全隱患共計10多起,有力確保了生產裝置的長周期運行,使烷基苯月產量、季產量不斷創下新的紀錄。
在強化管理上,該廠狠抓基礎工作,繼續深化量化考核,不斷規范職工的操作行為,扎實推進“一月一練”、系統操作員培訓、年度技術考試等一系列工作,及時分析生產操作中出現的問題,并組織職工進行學習,舉一反三,有效地促進了一批高水平技能型人才脫穎而出。由于該廠職工整體的技術素質的提高,在處理09年多次晃電事故和9月7日渣油帶水事故中,當班職工臨危不亂、沉著應對、正確處置,在最短的時間內恢復裝置生產,有效減少了非計劃停車時間。
在裝置的技術進步上,該廠積較組織技術人員進行技術攻關,鼓勵職工提合理化建議,并實施了K-502變頻技術改造、K-301固定轉速改造、酸區熱水伴熱等一系列技改技措,實現了涉苯作業環節的屏蔽泵、磁力泵的成功應用,有效改善了現場作業環境;在節能降耗上,烷基苯廠以公司開展的“紅旗爐”競賽為契機,及時采取查漏堵漏等措施,加大了對加熱爐氧含量、排煙溫度等控制,使爐效率由年初的87.3%上升到92%左右。同時,該廠開展公用工程消耗量的排查,及時采取有效措施,使氮氣、循環水、儀表風用量較08年下降了三分之一以上。